在化工企業生產流程中,各種各樣流體介質的處理都需要化工泵?;け檬莿釉O備里耗能最大的設備,實用效率對于企業的開源節流很關鍵。作為化工企業工藝流程中耗能量極高的泵產品,如果存在老化、銹蝕及功率不匹配等問題,泵的功率浪費就很嚴重。合理利用化工用泵,優化改造化工用泵是企業節能降耗的關鍵點之一,也是目前企業需要解決的重大問題。河南神馬尼龍化工有限責任公司2#裝置設計年生產能力10.5萬t硝酸,產品濃度大于63.5%,全年運轉周期為7200h。該裝置共有化工用泵25臺,耗電量大,如何合理利用電量是該裝置十分注重的問題。
1、選購泵的基本原則
企業在選購化工泵前,需要掌握現有系統中的裝置流量、揚程、壓力、溫度、汽蝕余量、吸程等工藝參數,根據這些參數要求進行詳細的計算,做到心中有數。對于泵的選擇,確定泵的性能參數,通過性能和配套功率的對比,既要保證使用過程中的可靠性,又要注意選擇高效節能產品。某些化工企業在選泵時,對于泵的可靠性都有足夠的重視,但是對于實用經濟性方面重視不夠。尤其是在數據不十分精確時,寧可選的偏大,或者沒有根據地給工藝參數調整預留較大空間,這些都會造成泵容量浪費。事實上除非是新工藝試驗階段,泵的性能參數余量都不宜保留過大,否則會造成極大的浪費。
2、化工泵的技術改進
拋光、打磨泵的過流部件,可以有效降低泵的摩擦損耗,提離泵的效率;更換口環使葉輪和泵體之間始終保持較小的間隙,可以提高泵的容積效率,這些都是節能降耗的有效手段。對于目前在用的泵,采取更換、再加工等手段進行原體局部改造也不失為較好的方法。筆者曾對公司一臺大型泵在更換葉輪前進行過一些局部改進,效果很好。首先,購買葉輪時嚴格把關,要求廠家提供的葉輪外部粗糙度≤1.6。對于內部流道清理干凈,避免有突起物等缺陷。葉輪到貨后認真清洗,葉輪內外表面均勻地涂上貝爾左納高分子涂料,使葉輪內部流道粗糙度也降低到6.3以下,通過試驗改進使該泵的整體效率提高。
3、節能改造措施
3.1改造前的情況
公司2#裝置自投產以來,將產生的不合格酸送到開工酸槽G2-D103中,再經過開工酸泵G2-P105把不合格酸送到吸收塔G2-T101相應的塔板上。濃硝酸裝置自2013年投產以來,生產時系統產生的酸性水是經過2#裝置的G2-P117A/B泵送到吸收塔G2-T101相應的塔板上。開工酸泵G2-P105型號為HA50-400,排量為70m3/h,電機額定功率為90kW/h,該泵將不合格酸送到吸收塔G2-T101相應的塔板上,每年累計耗電量為6×105kW以上,該泵的維修成本費每年約2萬元,大大增加了該裝置的耗費成本,嚴重影響了該裝置的經濟效益。
另外該泵底座腐蝕嚴重且沒有備件,如果該泵在往G2-T101塔板上輸送酸的過程中出現問題,存在極大的安全隱患,因此對其節能改造勢在必行。
3.2優化改造措施
濃硝酸和2#裝置的不合格酸約為70m3/d,而稀酸泵G2-P117A/B型號為HDX3.2,排量為3m3/h,電機額定功率為11kW/h,用該泵完全能滿足將濃硝酸裝置和2#裝置的不合格酸輸送到吸收塔G2-T101上。經過分析,做出了以下改造:把濃硝酸產生的酸性水直接排到開工酸槽G2-D103中進行緩沖,再把稀酸泵G2-P117A/B進口管線連接到開工酸槽G2-D103底部,這樣稀酸泵G2-P117A/B就可以代替開工酸泵G2-P105把開工酸槽G2-D103內的不合格酸打到吸收塔G2-T101相應的塔板上進行稀硝酸的生產。稀酸泵G2-P117A/B流量小\\(3m3/h\\),電機功率為11kW,利于控制。
3.3改造效果
充分優化了原有設備的利用,穩定了濃硝酸的生產,易于將不合格酸返到吸收塔G2-T101進行控制。用小功率泵G2-P117A/B代替大功率泵G2-P105。2013年11月,改造后的開工酸泵G2-P105停止使用,稀酸泵G2-P117A/B繼續投入使用,運行狀態良好。整個改造費用僅幾千元。按年運行320d,每度電0.5元計算,稀酸泵G2-P117A/B電機功率為11kW,開工酸泵G2-P105電機功率為90kW,每年可以節約電費20多萬元,節約備件,檢修費用1萬元。
4、結束語
泵類產品是化工企業最常用的動設備,合理利用是企業開源節流的主要措施,是企業經濟效益的重要保障。對于化工用泵選購前要掌握所有參數,把握選購原則,合理購買;使用前進行局部技術改造能夠降低損耗;使用過程中對其進行相關優化改造,均能有效降低裝置的生產成本,進一步提高經濟效益,促進各項生產經營指標的順利完成。